當(dāng)前位置:上海博瑞致遠(yuǎn)工業(yè)設(shè)備有限公司>>技術(shù)文章>>電廠石灰乳加藥裝置堵寒出力不足原因分析及處理
本文主要閘述廠針對安徽某2x1000MV電廠化學(xué)公共系統(tǒng)石友乳加藥裝置在系統(tǒng)投用前期發(fā)生堵塞、出力不足事件的原因分析及處理經(jīng)過,并制定相應(yīng)的前期運(yùn)行措施,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行可靠、維護(hù)量
小的目的,提高了生產(chǎn)效率關(guān)鍵詞:石灰乳加藥裝置;出力不足,堵塞。
1設(shè)備概述
本廠石灰乳加藥裝置是一種將消石灰粉儲存、配置并投加的設(shè)備。消石灰粉劑在石灰粉料倉內(nèi)儲存,通過振打器將料倉內(nèi)粉劑疏松,均勻下料至給料機(jī),螺旋給料機(jī)將粉劑送至諮解攪拌箱進(jìn)行溶解,制備后米液通過榆送系送至機(jī)械加速澄清池使用,溶液攪拌箱通過輔助水箱控制波位,輔助水箱進(jìn)口安裝波位浮球陽,控制攪拌箱液位,避免乳液外流。石灰乳加約裝罝配各水沖洗設(shè)施,沖洗水管接至加藥裝
置進(jìn)水氣動門之后,防止飾送管道堵塞。具體可見系統(tǒng)圖1。
②故障現(xiàn)場概述
現(xiàn)象一:安微萊2x1000m電廠化學(xué)水務(wù)中心原水系統(tǒng)運(yùn)行期間,四臺石灰加藥系統(tǒng)螺旋給料機(jī)氣粉分商器處均出現(xiàn)大量石灰堵空,給料機(jī)窺視孔玻璃擠破,消石灰大量外泄,石灰乳無法正常投加現(xiàn)象。給檢修工帶來大量額外通堵、清掃工作;潔理時(shí),發(fā)現(xiàn)螺旋給料機(jī)內(nèi)存有焊渣和小塊石塊順粒雜質(zhì)現(xiàn)象二:石灰加藥系統(tǒng)溶解攪拌箱下部三通悶出現(xiàn)堵塞,清理溶液攪拌箱和三通閔,發(fā)現(xiàn)攪拌箱下部乳漿溶度高,產(chǎn)生沉淀,三通陽處有沉積的大顆粒茶質(zhì),三通網(wǎng)不易打開。
現(xiàn)象三:石灰乳輸送泵無法打出合格漿液,出力不足,嚴(yán)重影響石灰乳漿的投用,下一系統(tǒng)無法正常工作。石灰乳輸送泵運(yùn)行一段時(shí)間后容易濕漿液,更換密封條時(shí)發(fā)現(xiàn)顆粒雜質(zhì)。
3原因分析及解決方法
原因分析:
(1)石灰攪拌箱液位較高,石灰粉下落時(shí)水滴噴濺,使下粉管潮濕,從市造成石灰板結(jié),嚴(yán)重時(shí)堵塞。
(2)石灰乳質(zhì)量較差,雜質(zhì)較多。
(3)系統(tǒng)初次使用,內(nèi)部不清沽,含有部分焊渣等硬塊雜質(zhì)解決方法:
(1)降低進(jìn)水浮球悶商度,降低軸助水箱液位,進(jìn)而降低攪拌箱液位,增大下粉管與水液位之間的距高。
(2)待石歡粉倉石灰使用完后,進(jìn)行清倉處理,通過外部振打器將雜質(zhì)全部清除。
(3)控制石次乳進(jìn)場質(zhì)量,經(jīng)由實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)合格后,方可使用。
3.2石灰溶解攪拌箱出口三通悶堵塞
原因分析:
(①)石灰品質(zhì)差,石灰乳米液內(nèi)雜質(zhì)含量較老,泵輸送系統(tǒng)停止運(yùn)行后,較多石灰乳雜質(zhì)積存在三通陽處。(2)廠家配套三通陽公稱通徑較小,且三通
閥運(yùn)行一段時(shí)間后,因乳漿沉積,且存有顆粒物雜質(zhì),沒門不易打開、排污,導(dǎo)致運(yùn)行人員排污次數(shù)較少。
解決方法:更換攪拌箱底部出口三通閥,使閥門便于操作,由運(yùn)行人員定期進(jìn)行排污,排出攪拌箱下部的大顆粒雜質(zhì)。
3.3石灰乳翰送泵出力不足、機(jī)封濕水
原因分析:(1)三通悶至輸送泵入口悶門管道容易出現(xiàn)堵塞,漿液無法流至輸送泵。
(2)漿液中顆粒雜質(zhì)較多,輸送泵運(yùn)行一段時(shí)間后產(chǎn)生磨損.
解決方法:更改石灰乳輸送泵進(jìn)口管道,進(jìn)口管道由攪拌箱側(cè)面距成部10cm處引出,有效減少輸送泵雜質(zhì)吸入,減少輸送泵非正常磨損。
4運(yùn)行前期投運(yùn)控制措施及建議
因設(shè)備為系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)泵的啟、停積沖洗程序,對系統(tǒng)前期投用時(shí)出現(xiàn)的問題未進(jìn)行考志,對程序存在不合理的地方,對邏特進(jìn)行優(yōu)化,且制定系統(tǒng)前期運(yùn)行
控制措施。
(1)啟動裝置前,采用手動控制,開入口沖洗水門、三通悶出口排污門?,F(xiàn)場有人確認(rèn)排污門出清水后,投入石灰乳輸送泵
(2)停運(yùn)裝置,采用手動控制,關(guān)閉石交螺旋給料機(jī),開入口沖洗水門,沖洗加藥管道和回流管道至加藥管道排水為潔水后_打開出口排污門,至管道排水為清水,方可停泵,泵停運(yùn)過程,必須對東和管道進(jìn)行沖洗,并確認(rèn)沖洗干凈。
(3)定期工作:定期打開溶解箱排污門將成部沉積較大的顆粒物的雜質(zhì)排出,避免雜質(zhì)沉積堵裹管道。
(④末來考電增加樂縮空氣攪拌設(shè)備,在系統(tǒng)啟動時(shí)投用,防止石灰乳攪拌漿固體沉積而堵塞管道。
65結(jié)論或啟示
通過對石灰乳制裝系統(tǒng)堵塞、出力不足等問題的分析處理,發(fā)現(xiàn)影啊木系統(tǒng)前期正常投運(yùn)原因是系統(tǒng)清潔度不高,石灰品,1較差,石灰乳輔助水箱浮球悶液位設(shè)
罝較高以及石灰乳輸送京入口管道布置方式容易發(fā)生堵塞。為了能保證系統(tǒng)正常運(yùn)行,經(jīng)上述改造后,石灰乳加藥裝置運(yùn)行4個(gè)月以來,石灰乳加藥裝置堵塞、出力不足現(xiàn)象消除,問題得到解決。石灰乳加藥設(shè)備廣泛的使用在電廠原水處理、脫硫皮水處理等系統(tǒng)中,系統(tǒng)清潔是系統(tǒng)長期正常運(yùn)行的關(guān)鍵,系統(tǒng)前期投運(yùn)時(shí)更需注意系統(tǒng)清潔度、藥品的品質(zhì)以及系統(tǒng)規(guī)范沖洗、排污等因素,可以在整個(gè)系統(tǒng)后期正常運(yùn)行時(shí)起到事半功倍的作用
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