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遵義市一體化生活污水處理設備
地埋式生活污水處理設備----魯盛環保本著“產品在于專,技術在于精,服務在于勤”的企業理念。專業為您提供各種污水設備,有需求的可以及時咨詢我們
污水地埋式生活污水處理設備,提供專業的環保解決方案,量身定制,節約成本,造價低
主要設計參數:
污泥深度脫水處理占地面積約 2 514 m2,主體建筑為混凝土框架結構脫水車間廠房( 2 層) ,建筑面積約為 1 980 m2。生產車間外有調理池、儲泥池、緩沖池等構筑物。生產車間( 兩層) 1 間,43. 5 m ×33. 5 m × 14. 0 m; 卸泥間 1 間,22. 5 m × 8. 25 m ×11. 3 m; 配電間 1 間,12. 85 m × 12. 8 m × 5. 7 m; 調理池 6 座,單池 5. 0 m × 5. 0 m × 4. 5 m; 清洗水池及壓榨水池 1 座,5. 85 m × 3. 0 m × 3. 5 m; 濃縮污泥儲池 1 座,9. 0 m × 9. 5 m × 5. 35 m; 脫水污泥臨時堆棚1 座,50. 0 m × 17. 0 m × 9. 0 m; 儲 泥 池 1 座,12. 5 m × 9. 5 m × 5. 35 m。
深度脫水泥餅平均含水率 < 60% ,蠕蟲卵死亡率 > 95% ,糞大腸菌群菌值 > 0. 01,橫向剪切強度 >25 kN /m2,深度脫水系統年工作時間≥7 800 h /a,每日運行時間為 16 h,壓濾機工作壓力( 二次擠壓壓力) ≥1. 5 MPa,壓濾機工作周期不超過 3. 5 h,濾布壽命( 壓濾次數) 不低于 1 300 次,月平均藥劑的投加量不超過 8% ( 以 80% 含水率污泥計) 。
主要工藝設備:
污泥提升及預濃縮系統: 剩余污泥提升泵 4 臺( 2 用 2 備) ,Q = 250 m3 / h; 帶式濃縮機 5 臺,Q < 70m3 / h,配套反洗水泵 5 臺,PAM 加藥泵 5 臺,自動溶藥裝置 2 套; 濃縮后污泥提升泵 3 臺( 2 用 1 備) ,Q = 125 m3 / h。泥藥調理系統: 調理池共 6 座,單格有效容 積 約 85 m3,配套 6 臺槳葉調理攪拌機,1 500 /2 000 mm,P = 15 kW; 調理劑加藥泵 Q =1 ~ 5 m3 / h,P = 0. 75 kW,4 臺( 2 用 2 備) ,配套 2 個15 m3 PE 儲藥罐,用于投加 1#藥劑; 料倉 3 個,單倉V = 30 m3,配套靜態計量投加裝置,用于投加 2 #藥劑。污泥壓榨深度脫水系統: 污泥壓榨機 4 臺,單臺能力為 50 t / d; 壓榨機進料泵 4 臺,Q≤70m3 / h,P = 30 kW; 壓榨水泵 4 臺,Q < 30 m3 / h,P 為18. 5 kW; 清洗水泵 3 套( 2 用 1 備) ,Q < 15 m3 / h,P為( 15 + 15) kW; 氣罐 Q = 1. 0 m3,P = 0. 80 MPa,3 個,配套 1. 2 m3 空氣冷干機 2 臺,氣罐 Q = 5. 0m3,P = 0. 80 MPa,2 個; 空壓機各 2 臺,P = 0. 80MPa,Q = 5. 0 /1. 0 m3 /min。深度脫水污泥傳輸、儲存: 輸送機,配套三級輸送設備,輸送至儲泥斗; 碳鋼防腐儲泥斗 2 個,V = 60 m3 /個。
工程調試與運行
本工程于 2016 年 4 月 20 日建設完成,2016 年8 月 16 日完成交工驗收,竣工后即交付進入調試運行階段,目前正在進行環保驗收。項目于 2017 年 8 月 16 日由市環境保護局進行了環保驗收現場檢查,進 水 COD 為 167 ~ 228mg /L、氨氮為 23. 3 ~ 29. 4 mg /L、SS 為 153 ~ 199mg /L、BOD5 為 63. 7 ~ 85. 5 mg /L、總磷為 0. 932 ~0. 955 mg /L、總氮為 24. 9 ~ 25. 3 mg /L、色度為 32 ~64 倍,出 水 COD 為 16. 3 ~ 19. 6 mg /L、氨 氮 為0. 778 ~ 1. 63 mg /L、SS 為 5 ~ 9 mg /L、BOD5 為1. 4 ~1. 7 mg /L、總磷 為 0. 311 ~ 0. 355 mg /L、總 氮 為11. 7 ~ 12. 0 mg /L、色度為 4 倍,達到了一級 A 排放標準。板框脫水出泥泥餅含水率為 47. 5% ~ 48. 7% 。
技術經濟分析
該工程的規劃總控制用地面積為 12. 85 hm2,實際 用 地 為 7. 93 hm2,折合用地指標為 0. 793m2 /( m3·d - 1 ) ,廠區綠化率為 37. 6% 。工程總投資為 2. 08 億元,一類工程費為 1. 69 億元。污水單位處理成本為 1. 12 元/m3,單位運行成本為 0. 84元/m3。污水電耗為 0. 36 kW·h /m3,其中,污水部分( 二級 + 三級處理) 電耗為 0. 278 kW·h,污泥深度脫水部分電耗為 0. 082 kW·h,年總用電量為1 314 × 104 kW · h,單 位 BOD5 能 耗 為 2. 57kW·h / kgBOD5。深度處理 PAM( 陰離子) 消耗量為36. 5 t /a,化學除磷 PAC 消耗量為 1 672 t /a,消毒ClO2 消耗量為 365 t /a ( 氯酸鈉 392 t /a、鹽酸 173t /a) 。污泥深度脫水各類調理藥劑費、水電費及耗材費用控制在 100 元/t 左右( 折 80% 含水率污泥) ,其中 污 泥 脫 水 PAM ( 陽 離 子) 40 t /a、固 化 劑2 500 t /a、三氯化鐵 416 t /a。
焦作市污水處理廠遷建提標工程設計采用“前置缺氧改良 AAO + 混合絮凝高效沉淀 + D 型濾池 + ClO2 消毒”工藝,出水水質達到了一級 A 排放標準。剩余污泥經機械濃縮 + 污泥調理 + 板框壓濾深度脫水后達到低于 50% 含水率的預期效果。
遵義市一體化生活污水處理設備高級氧化技術的種類1芬頓(Fenton)氧化
1894年Fenton發現,Fe2+和H202結合會產生羥基自由基HO?,它與污染物間的鏈反應會使有機物降解,zui后生成C02和H20。基于這個雙氧水參與的鏈反應,誕生了shou個高級氧化技術——Fenton試劑氧化法。影響Fenton試劑反應的主要參數包括溶液的pH、停留時間、溫度、過氧化氫及Fe2+的濃度,操作時pH不能過高(2-4之間)。芬頓的氧化過程可以表示如下。
鏈反應的引發:Fe2++H2O2→Fe3++HO?+OH-,
Fe3++H2O2→Fe2++H2O2+H+,
HO2?+H2O2→HO?+O2+H2O。
鏈的發展:RH(有機物)+HO?→R?+H2O,
R?+Fe3+→R++Fe2+。
鏈反應的結果:R++O2→ROO+→C02+H2O。
鏈反應的終止:HO?+HO?→H2O2,
HO?+R?→ROH。
程瑞豐曾研究了芬頓試劑處理混氰型電鍍廢水的除氰和除COD的效果,結果如表2所示(進水pH為2~3)。
研究表明,芬頓試劑可在常溫下有效破除氰hua物和廢水中的有機物,但一次處理尚達不到排放標準,后續還要用次氯酸鹽處理。2011年,張躍用微電解加芬頓試劑來處理含氰廢水收到較好效果。微電解處理的pH為3.5~4.0,鐵炭體積比為2.0,曝氣60min,反應60min,芬頓試劑的pH為5,H202的投加量為2.0ml/L,反應20min后氰hua物的除去率達99%。這說明兩種方法的聯合使用比單一芬頓處理的效果更好。
Fenton反應的優點:
(1)可氧化破壞多種有毒有害的有機物,適用范圍廣。
(2)反應條件溫和,不需高溫高壓。
(3)設備簡單,可單獨處理,也可與其他方法聯合處理。
Fenton反應的缺點:
(1)使用藥劑的量多,過量的二價鐵會增大處理后廢水的COD值。
(2)反應時問長,通常要一到數小時。
(3)氧化能力還不太強,有些有機物還不能被破壞,需借助紫外光、超聲波、臭氧等進行強化。
2催化臭氧氧化法
1935年Weiss提出,臭氧在水溶液中可與羥基OH-反應生成羥基自由基HO?,通過HO?與有機物進行氧化反應。雖然臭氧的氧化能力很強,但是臭氧氧化法要通過臭氧本身轉化為羥基自由基,效率較低,所以單獨用臭氧的氧化能力比不上羥基自由基。普通單獨臭氧氧化的缺點是:
(1)雖然具有較強的脫色和去除有機污染物的能力,但運行費用較高,對有機物的氧化具有選擇性,在低劑量下和短時問內不能*礦化污染物,且分解生成的中間產物會阻止臭氧的氧化進程。
(2)反應的選擇性較強,O3對有機物的礦化能力明顯受劑量和時間的限制。
(3)臭氧對各種金屬和非金屬都有強的腐蝕性,故對設備的耐蝕性要求較高。
不過臭氧本身的氧化電位已很高,它破壞難降解有機物的能力也較強,目前在污染物廢水的脫色、消毒、除臭等方而已獲得廣泛的應用。
催化臭氧氧化可分為兩類:一是利用溶液中金屬(離子)的均相催化臭氧氧化,二是利用固態金屬、金屬氧化物或負載在載體上的金屬或金屬氧化物的非均相催化臭氧氧化。催化臭氧氧化可克服單獨臭氧氧化的缺點,從而變成更有實用價值的新型高級氧化技術。
催化臭氧氧化作用也是利用反應過程中產生的大量高氧化性自由基(羥基自由基)來氧化分解水中的有機物,從而達到水質凈化。羥基自由基非常活潑,與大多數有機物反應時速率常數通常為106~109L/(mol?s)。故催化臭氧氧化的速率也比臭氧氧化高幾個數量級。
催化臭氧氧化目前發現的主要問題是氧化速度還不算很快,尤其是對高濃度COD溶液的處理時問還較長,需要進一步改進。
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