一、產品概述
煙氣連續在線監測系統運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網絡通訊技術,實現了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續監測。同時又針對國內煤種較雜、煤質變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并
重型機械廠煙氣在線監測分析系統資質齊全
氨氣供應不足主要體現在SCR反應區需要的氨氣量得不到足夠的供應,在供氨系統無外漏的情況下,造成該故障的主要原因為供氨系統壓力低及供氨管路系統不暢通,因此應從氨站內氨氣制備系統和供氨管路系統進行故障分析。
2.1.1液氨蒸發器出力不足
由圖1可知,該脫硝氨氣制備系統簡單,在液氨儲罐液位正常情況下,供氨壓力與液氨蒸發器出力相關。當鍋爐噴氨量增大或液氨蒸發器加熱蒸汽參數(設計加熱蒸汽壓力為0.15MPa,溫度為170℃)下降時,液氨蒸發出的氨氣降低,造成供氨壓力下降。該公司SCR反應器設計有供氨壓力低自動退出的保護。當氣溫低于-7℃時,蒸發器入口蒸汽壓力不足0.1MPa,溫度僅110℃左右,已接近飽和蒸汽參數,無法滿足蒸發器需求,導致供氨壓力低,脫硝退出。
經檢查有以下問題:
(1)鍋爐輔汽到氨站加熱管道過長,管道壓損大,約為0.5MPa;
(2)沿程管路保溫效果不好,溫降大,約為180K;
(3)沿程疏水閥開度過小,不能將管路的新生凝結水疏盡;
(4)氨站蒸發器間歇性用汽;
(5)氨站用汽為該路汽源的末端用戶;
(6)輔汽聯箱汽源為四抽供汽,滑壓運行,機組負荷低時輔汽聯箱壓力低。
蒸發器加熱蒸汽設計為鍋爐輔助蒸汽,且溫度不低于200℃,而實際僅為110℃左右,無法滿足蒸發器對蒸汽的設計參數要求。經綜合分析得出加熱蒸汽品質低是導致蒸發器出力不足的主要原因。
為防止反應區供氨不足,主要采取了以下措施:
(1)將冷再至輔汽聯箱壓力投自動,防止機組負荷低造成氨站加熱蒸汽壓力過低;
(2)將沿程管路疏水微開,確保管道無積水;
(3)在分布式控制系統(DCS)中增加氨站加熱蒸汽溫度和壓力低報警。現即使大氣溫度低于-10℃,且機組負荷低于500MW時,蒸發器入口蒸汽溫度基本在220℃以上,壓力均在0.3MPa以上,蒸發器熱媒溫度能穩定在70~80℃,達到運行要求。
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邢臺市保障方案雖列舉了一些保障措施,但尚未制定印發停產、限產企業及停工工地清單,目前提供的清單初稿中,玻璃行業等高架源還是按照一般企業30%的比例減排。內蒙古自治區有的盟市保